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发布时间:2022-4-25

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冷却器的氯氢处理存在问题

  氯氢处理是氯碱生产的主要工序,负责将电解槽出来的湿氯氢气脱水除杂质后输送到用户。工厂为解决氯气温度高、氯中含水超标进行了相关改进。螺旋板式冷却器是一种新型换热器,传热效率好,运行稳定性高,可多台共同工作。螺旋板式换热器是一种换热器设备,适用汽-汽、汽-液、液-液,对液传热。

  改造前工厂氯气压缩机循环酸冷却装置为f =16 m2的蛇管冷却器,用工业水冷却。这种冷却器传热系数低,只有列管式冷却器的1/ 10 ,且体积庞大,由于使用年限较长,氯气出口温度达60℃左右,氯中含水平均达0. 1 %;改造后用f = 25 m2的不可拆式冷却器代替蛇管冷却器,使氯气压缩机循环酸氯气温度降至30℃以下,氯中含水在0. 04 %以下,设备和管道使用寿命增加,解决了因硫酸温度高,加之硫酸浓度低造成的氯压机蛇管冷却器腐蚀严重的问题。改造前设备管道使用寿命短,严重者每周倒用1次氯压机(补漏) ,每月换1次氯压机 ,严重影响正常生产。改造后,氯压机使用时间可达5个月换1次,保障生产的正常运行。

  装置存在问题:改造后该装置平稳运行较长时间。1999年初不可拆式冷却器换热性下降,硫酸温度呈上升趋势,经分析查找原因,初步判定为不可拆式冷却器堵塞严重,由于工厂工业水使用地下水,水质较差,泥沙等杂质多,不可拆式冷却器间隙较小,淤泥积聚后,冷却差,给生产带来困难。

  解决方法如下:针对地下水泥沙较多,增设2台水过滤器,可切换清洗,减少带入冷却器的泥沙。为节省资金,将换下的不可拆式冷却器自己改型使用,具体方法为:将换下的不可拆式冷却器用高压水冲洗后,用车床把水出口端面卷板直径车平;将车好后的冷却器加酸浸泡,然后再用高压水冲洗干净;把浓硫酸循环系统端面卷板用Φ10的钢筋焊死,车平后在端面周围加法兰,再做一个与端面法兰相同的法兰,在中间焊一个100 mm水出口,然后加胶垫用螺栓把紧,经打压试漏后,便成了可拆式冷却器。

  使用体验:改型后的冷却器投入使用后与新购进的可拆式冷却器基本相同,我厂现已使用可拆式冷却器,经过1年的运行,氯气出口温度一直保持在30℃以下,氯中含水控制在0. 04 %以下。
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